广州新材料化工废水处理方案设计
本项目为广州新材料化工废水处理工程,广州某新材料化工有限公司年产1,3-丙二醇(PDO)5万吨。生产上的废水包括发酵污水、膜过滤污水、多效蒸发污水、精馏污水、地面冲洗水、循环水污水、生活污水、初期雨水等,废水种类多、性质不一,主要污染物指标为COD、总磷、总氮等,废水污染物浓度高,高浓度废水COD可高达25000mg/L,若不经处理直接对外排放,将对周围环境造成不良影响。
根据建设单位的要求,广州新材料化工废水处理工程的污水处理站按5万t/a PDO产能,每天污水排放量上限1200m3/d设计。经计算,每天最大需处理的COD总量为:14400kg。
广州新材料化工废水处理工程具有以下特点:
1、废水排水时间不定,导致污水浓度波动幅度大,水量水质不均衡,给污水的生化处理稳定性带来难度;
2、生产废水主要为发酵污水与膜过滤污水,水量占比大,污染物浓度高,特别是有机膜浓液,是水中有机污染物的主要来源,好在废水成分均属于可生化降解物质,可直接进行生化处理;
3、水中总氮主要是以培养基残留、蛋白等蛋白质形式存在的氮素,蛋白氮不溶于水,采用混凝沉淀或混凝气浮的方式即可去除;
4、多效蒸发单元每周会排放一股大量的酸碱洗液,为避免瞬发大量的酸碱废水对污水站影响,需对其进行单独收集再逐步与其它废水混合处理;
5、拥有部分低浓度的生活污水、初期雨水、地面冲洗水、循环水污水等对高浓度废水进行稀释,还能一定程度提高废水的可生化性。
广州新材料化工废水处理工程主要采用“调节池+反应池+气浮池+厌氧调节池+复合厌氧UASB反应器+AO+二沉池”处理工艺,该工艺具有处理效率高、投资低、运行费用低、运行稳定等优点,可确保出水稳定,长期达到排放标准。
废水来源及水量水质具体如下表:
表1 废水设计水质一览表
排放 单元 | 排水量(t/d) | CODcr(mg/l) | pH (mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 氨氮(mg/l) |
发酵罐污水 | 309 | 800 | 6~8 | 10 | 1.5 | 1.5 |
膜过滤污水 | 600 | 21391 | 6~8 | 931 | 246 | 85 |
多效蒸发污水 | 50 | 2660 | 10.63 | 74.1 | 115 | 3.84 |
精馏污水 | 91 | 5086 | 7~9 | 74 | 1.5 | 3.9 |
生活污水、初期雨水、地面冲洗水 | 50 | 1500 | 6.5~8 | - | - | - |
循环水污水 | 50 | 300~500 | 6.5~8 | - | - | - |
设计进水 | 1200 | 12000 | 6~10 | 500 | 150 | 50 |
根据该公司及当地环保要求,本工程处理后的污水排放指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准限值及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值,即:
表2 废水设计水质一览表
序号 | 污染物 | 单位 | 排放标准 |
1 | pH | — | 6~9 |
2 | COD | mg/L | ≤500 |
3 | BOD5 | mg/L | ≤300 |
4 | SS | mg/L | ≤150 |
5 | TN | mg/L | ≤60 |
6 | TP | mg/L | ≤6 |
7 | NH3-N | mg/L | ≤40 |
8 | 硫化物 | mg/L | ≤1 |
9 | 石油类 | 倍 | ≤10 |
根据广州新材料化工废水处理工程的现状和漓源环保实验分析结果,漓源环保提出如下设计思路:
污水站预处理采用“混凝气浮”工艺去除废水的总氮、总磷及悬浮物,对COD、BOD也具有一定效果,不仅降低了后续生化系统的处理负荷,同时可以提高废水的可生化性,气浮采用“平流离子气浮”,具有独特的溶气和离子气泡技术,固液分离效果更好;
生物系统采用“复合厌氧UASB+AO”工艺,COD在复合厌氧反应器得到充分的降解,配合好氧使出水水质稳定达标排放。废水在UASB中同时将废水中的有机氮转化为氨氮,再经两级AO使其转化为氮气脱出,有利于废水中总氮的去除。
调节池+反应池+气浮池+厌氧调节池+复合厌氧UASB反应器+AO+二沉池
广州新材料化工废水处理工程的酸碱废水由酸碱废水调节池收集,逐步达到调节池与综合废水混合,废水在调节池调节水量水质后用泵将污水提升至反应池,投加酸液或碱液将废水pH调至偏碱性,再投加絮凝剂、混凝剂反应形成絮体,气浮池在一定的压力下获得大量微细气泡,迅速粘附于、经混凝反应的絮体、水中流动颗粒、乳化油等,絮体造成比重小的状态而迅浮于水面,从而获得固液分离,出水自流到厌氧调节池。
厌氧调节池配有蒸气加热系统,将废水调节至适宜的温度后由提升泵提升进入UASB反应池,利用颗粒污泥进行降解,并在产甲烷菌作用下,分解污水中的大部分有机物,从而去除大部分的有机污染物,降低后续好氧处理的有机负荷。
废水在厌氧反应器中与厌氧颗粒污泥得以充分接触,经三相分离器分离后的厌氧消化液在出水时进行分流,含有厌氧系统污泥的废水分流至厌氧调节池,并回流至UASB内部系统,另一部分废水进入A/O工艺。
A/O工艺由缺氧及好氧单元组成,由于污泥回流的影响,缺氧池和好氧池中均含有硝酸氮。在缺氧池中,反硝化菌利用原水中有机碳将回流混合液中的硝酸氮还原。缺氧池的出水进入好氧池,在好氧池中发生含碳有机物的氧化降解,同时进行含氮有机物的硝化反应,使有机氮和氨氮转化为硝酸氮。好氧池的处理出水又回流到缺氧池,废水中的硝酸氮进一步被还原为氮气,降低了出水中的总氮量,提高了污泥的沉降性能。好氧池出水经沉淀后即可达标排放。
初沉池污泥泵入物化污泥池,二沉池污泥由泵一部分回流到缺氧池,一部分则到生化污泥池。污泥在污泥池进行浓缩,浓缩后输送到板框压滤机脱水后外运处理。