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甲醇装置污水处理

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今天漓源环保给大家介绍一下甲醇装置污水处理站出水COD超标的原因,某公司甲醇装置的实际运行状况,采用改良AAO法工艺,主要处理甲醇生产过程中的工业污水。经分析得出污水处理站COD超标的诱因是气化工序来水冲击所致,实质是污水站运转设备停运率高、生化池积泥严重、脱泥不及时、污泥沉降比高、活性污泥营养失衡等原因造成的。

甲醇装置污水处理

1、原因分析 

1.1 气化工序来水冲击 

分析污水站出水COD初始超标的原因之一是生产系统来水(污水站进水)中COD突然升高,活性污泥受到冲击所致。

进一步分析和调查发现,气化工序大量排放灰水是污水站进水 COD 突然升高的主要原因。该工序连续3天未向污水站排水,一直在其灰水系统内部循环,其COD和氨氮质量浓度必然升高,直至周一才开始大量排放。

生产系统来水极不稳定,变化幅度太大,主要是气化工序时常大量排放高污染物浓度的污水,既是本次高效澄清池出水COD超标的诱因,又是污水站长期无法恢复正常运行的直接原因。即使污泥活性良好,污水处理能力大,污水站也经不起高污染物浓度和大水量的不断冲击。

1.2推流器停运多,缺氧池积泥严重 

污水站生化系统关键设备停运多。调节池内、厌氧池内、缺氧池内搅拌器都有故障、停运,好氧池内回流器没开,直接影响污水站的正常运行。 

搅拌器停运后,调节池和厌氧池内的污水混合效果变差,污染物浓度变化幅度增大,不利于污水站的连续稳定运行; 推流器和回流器停运之后,缺氧池和好氧池内污水的流动性变差,活性污泥易沉积在池底,占据了生化反应空间,缩短了停留时间,增大了曝气阻力,减少了供氧量,易导致污泥活性丧失,处理水质超标。

1.3脱泥不及时,污泥沉降比高 

污泥脱除不及时,易造成污泥浓度MLSS升高,污泥沉降比( SV30 )增大。某公司长期未检测污泥浓度MLSS和有机污泥浓度MLVSS,故只能通过所检测的污泥沉降比来判断污水站的运行状况。正常状况下,污水站好氧池污泥沉降比一般控制在30%~ 40%;未及时脱泥时,也在40%~50%。而本次污水站出水COD超标时,好氧池SV30曾长时间达到 90%以上。可见,不只是缺氧池积泥严重,好氧池的工艺状态也不容乐观。

1.4活性污泥所需的 C 营养长期失衡 

活性污泥在新陈代谢过程中,所需的三大营养分别为 C、N 和 P,且佳配比为C ∶N ∶P = 100 ∶50 ∶1。如果长期缺乏任一营养,活性污泥的降解能力就会受到影响,也只能适应此低营养源的生存环境。若某一营养太充足、太丰富,即污水中此污染物浓度过高时,则会对活性污泥产生冲击,而导致污泥活性变差,处理能力下降,处理后的污水出现超标现象。

2、措施

2.1源头控制措施 

气化工序应严格执行有关污水排放管理规定,水量不能大于进水量,浓度不能高于设计进水浓度。其他工序同样禁止无故超量、超标排放污水进入污水站。

2.2设备维保措施 

针对调节池、厌氧池、缺氧池和好氧池运转设备故障率高的问题,制订维修计划,督促备品、备件到厂,并加班加点进行修复处理。

加强污水站运转设备的维护保养,定时定点检查油箱油位,及时更换变质的润滑油,做到计划检修,以减少设备故障,保持长周期稳定运行。

2.3污水站调整措施 

在缺氧池内应尝试少量添加甲醇,以保持生化池内污水中COD均衡和稳定,尤其是保持 C ∶N= 2 ∶1,以增加污泥营养,增强污泥活性,提高降解污染物的能力。

在甲醇生产过程中,低温甲醇洗工序本身就产生污甲醇,难以销售,故可输送至污水站,用作活性污泥的C营养,既节约资源,又达到废物利用的目的。

以上为漓源环保给大家介绍的甲醇装置污水处理,更多的污水处理知识请咨询漓源环保。

漓源环保工程师联系电话:辛工:13580340580   张工:13600466042

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2020-11-11

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